本项目中废乳化液收集于专用储槽内,在进入收集槽之前先经过隔油处理,去除浮油,废乳化液先经破乳处理,为保证破乳效果彻底,破乳工序采用批次处理,同时设置多槽,在保证处理能力的情况下,提高了工艺变化的保险性,经破乳处理后废乳化液进入油水分离装置,去除其中的固体和漂浮油类。处理后的废液进入混凝絮凝系统,回调pH 8-9,定量投加PAC、PAM絮凝剂发生混凝絮凝反应后。
进入高效气浮系统内进行固液分离,上浮的浮渣经脱水处理后定期焚烧,下层的破乳废水经泵提升进入滤液收集池,观察出水的颜色及监测出水水质,判断其破乳是否充分,若不合格则返回系统重新处理,若合格进行后续多相催化反应,在专用电极板的作用下,额外产生电解作用,在氧化剂的作用下,实现更加强大的开环、断键作用,经强氧化处理后,废液中大部分的COD得已去除,并提供了废液的生化性,废液后续进行相应的软化处理,软化系统主要投加碳酸钠溶液,软化后的上清液进入蒸发系统,冷凝液进入污水站进行生化处理,浓液焚烧处理。
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【文章来源:经典废水案例解析-3万吨每年废乳化液处理流程】